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粒状固体缓蚀剂解决二氧化碳驱油腐蚀难题
(发布时间:2022/2/17 15:00:21)
中原油田分公司濮东采油厂二氧化碳驱油工艺油井Z井,实施二氧化碳驱油工艺后一年内腐蚀躺井4次,油井产出气二氧化碳含量由65%上升至91%,二氧化碳含量上升前平均躺井周期150天,上升后平均躺井周期65天,最短34天。且年作业费、管杆费、占产费等投入巨大,为油田的生产经营带来了较大的影响。因该井套管压力较高、日产液量较低,液体缓蚀剂难以投加,且投加后治理效果较差。
 
濮东采油厂技术部门在得知我公司具有的自主专利产品——粒状固体缓蚀剂后,委托我公司工程技术人员深入现场,进行腐蚀因素调查,拿出针对性的腐蚀治理方案,经过双方技术人员的论证,对该井实施粒状固体缓蚀剂防腐治理工艺,通过将药剂投入井底,缓慢的释放后作用于全井管杆,达到防腐目的。并根据井口产液中的残余浓度含量进行补充投加,药剂平均补充周期2.8个月。
 
该防腐工艺的实施,Z井躺井作业周期大幅度延长,由实施前平均65天,延长至448天。实施后井口产液腐蚀速率由0.094mm/a最低降至0.0012mm/a,最大降幅98.7%。经濮东采油厂技术部门核算,实施该防腐工艺后投入产出比1:5.8。因该井采用粒状固体缓蚀剂防腐治理取得了较为显著的效果,受到了中国石化新闻联播的追踪报道(图为双方工程技术人员在Z井现场论证粒状固体缓蚀剂防腐工艺)。
 
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